一、原系統(tǒng)情況
原系統(tǒng)輥涂機(jī)、上超畏、下超畏、畏布輪、出布超畏與鏈條主機(jī)同步采用開(kāi)環(huán)式控制,軋車(chē)張力采用角位器浮輥控制。
二、原系統(tǒng)缺點(diǎn)
1、 原系統(tǒng)由于采用開(kāi)環(huán)式同步控制,在做大縮碼的布或者主機(jī)在加減速時(shí),同步性能不好,容易出現(xiàn)掉布,縮拉碼布時(shí)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
2、 軋車(chē)張力采用浮輥控制,當(dāng)高速或做彈性較大的棉布和針織布時(shí),浮輥容易上下浮動(dòng),甚至碰到上下
限位開(kāi)關(guān)造成停機(jī)。
3、 出布超畏同步與收卷控制不穩(wěn)定,造成收卷張力不穩(wěn)定。
4、 輥涂機(jī)與鏈條的同步性能不好,造成涂層或磨花不均勻的現(xiàn)象。
三、改造原理
輥涂機(jī)、上超畏、下超畏、畏布輪、出布超畏與鏈條主機(jī)同步采用閉環(huán)式控制改造。軋車(chē)張力、收卷采用張力傳感器方式進(jìn)行改造。

四、改造后機(jī)臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)
5、 由于采用全閉環(huán)同步控制,輥涂機(jī)、上下超畏、畏布輪與鏈條主機(jī)無(wú)論在開(kāi)機(jī)、停機(jī)、加減速時(shí)都能保持絕對(duì)的同步,做各種規(guī)格的布都不會(huì)造成掉布或拉布的現(xiàn)象,可以做高要求,高級(jí)布定型、涂層等。同時(shí)取代PIV無(wú)級(jí)調(diào)速箱,減少機(jī)械維護(hù),保養(yǎng)便簡(jiǎn)單。
6、 軋車(chē)張力采用張力傳感器及控制器,加減速及換布時(shí)都能保持恒定的張力控制。并有張力實(shí)際的公斤數(shù)顯示,方便現(xiàn)場(chǎng)操作人員調(diào)節(jié)縮碼量的控制。
7、 出布超畏同樣采用閉環(huán)式同步控制,改善出布同步控制效果。
8、 收卷系統(tǒng)采用張力傳感器的閉環(huán)式張力控制,使收卷張力穩(wěn)定,收卷的產(chǎn)品更美觀。
9、 輥涂機(jī)與鏈條也采用閉環(huán)同步控制。原機(jī)臺(tái)做涂層時(shí),軋車(chē)沒(méi)參與控制,布料直接由輥涂機(jī)牽引上去,由于輥涂機(jī)前面的材料有松有緊,這樣會(huì)造成輥涂不均勻或有皺紋的現(xiàn)象。因此軋車(chē)改成張力自動(dòng)控制后,建議做涂布時(shí)軋車(chē)也照常工作,使出入輥涂機(jī)的材料張力恒定,這樣涂出的布厚薄均勻,也不會(huì)出現(xiàn)打皺的現(xiàn)象。