前言
? 近年來,我國食品包裝技術得到了快速發展。在引進國外包裝機械的基礎上,國內機械制造廠商通過消化吸收,發展創新,使我國的包裝機械制造水平有了很大的提高。
? 按包裝機的機械結構來劃分,食品包裝機械可以分為立式包裝機與
枕式包裝機。顧名思義,立式包裝機是從上到下的包裝過程,包裝的食品類型一般為顆粒,粉末,液體,例如日常生活中的食鹽、牛奶等;枕式包裝機是平面包裝的,包裝的食品類型一般為塊狀的,例如方便面,冰糕,蛋糕等。請參見下圖:
立式包裝機 枕式包裝機
本文主要基于枕式包裝機進行說明。
系統原理圖(經濟型枕式包裝機)
機械結構(枕式包裝機)
主要由撥叉、膜輥、
色標傳感器、切刀以及橫封和縱封構成:
1. 撥叉安裝在傳輸帶上主要起傳輸、分離包裝物的作用
2. 膜輥起送膜的作用
3. 色標傳感器檢測薄膜上的色標信號
4. 切刀把包裝后的包裝物切割成包裝袋,由于切刀上有加熱裝置,切刀兼有橫封的作用
5. 另外該機械還包括縱封部分,把側面的薄膜粘合起來
系統要求:
? 膜輥直徑:66.88mm
? 切刀直徑:120.00mm
? 切刀電機傳動比:9:1
? 膜電機傳動比:9:1
? 切刀旋轉軸外接編碼器360 線
? 包裝規格:袋長(50-500)mm
? 包裝速度:150 袋/分鐘
? 切割精度:小于等于2.00mm
? 切刀電機功率:700W
? 進膜電機功率:700W
設計依據:
? 利用PLC 高速脈沖輸出通道發送的脈沖信號,實現對
伺服驅動器的位置及速度控制
? 利用PLC 的高速計數通道實現外接
編碼器的位置反饋
? 以切刀軸作為主軸,進膜軸作為從動軸進行控制
? 利用色標傳感器進行位置檢測,PLC 經過位置判斷,做簡單的位置閉環控制
? 推導設計

計算方法:
? 計算最大脈沖輸出能否滿足要求
Rev =4096 units/rev
C =D xπ
=66.88 x 3.14159265
=210mm
Vmax =Lmax x PVmax
=500 x 70
=35000 mm/min
Pmax =Vmax / C x Z x Rev / 60
=35000 / 210 x 9 x 4096 /60
=102400
Precision =C / Z / Rev
=0,0057 mm/unit
推導結論: 精度2mm 〉Precision x 10 滿足條件
PLC 最大輸出頻率為100KHZ, 近似滿足條件
軟件設計依據(一)補償方法:
? 由于計算過程比較麻煩,這里不作詳細說明。總之不同包裝速度決定了不同的脈沖輸出頻率,把每次色標檢測到的實際位置與理論位置進行對比,按實際位置與理論位置之差進行補償,補償按著位置差的千分之二進行。
? 實際的位置值是根據外接的編碼器來實現的,在每次檢測到色標的時候,記錄實際值。每包裝一包切刀旋轉一周,編碼器記錄為0-360 度,一個周期后自動清零。
軟件設計依據(二)象限判斷:
? 由于此包裝機屬于經濟型配置,伺服沒有位置閉環控制,沒有尋參功能。有鑒于此,軟件中添加了示教功能:即在進行彩膜包裝時,如果更換新的包裝規格,要進行示教,把第一個色標檢測的位置值記錄下來,作為后面包裝過程中色標檢測的判斷依據(理論位置)。
? 在包裝過程中每次色標檢測的位置與理論位置的差值進行判斷,如果差值大于180度,送膜電機進行追蹤補償,否則,送膜電機減速,進行延遲補償。
? 由于示教時色標位置值(理論位置)是隨機的,可以在0-360 度的任意象限。因為要進行差值計算,涉及了正向追蹤還是延遲補償的問題,所以要根據具體情況采用不同的計算公式
? 這里采用第一象限為例做簡單介紹:

如果 0
如果 0則 Delta_A=Act-T
如果 180變量名稱 表示符號 單位
示教位置 T 度
實際位置 Act 度
差值 Delta_A 度
本包裝機為枕式包裝機經濟型配置方案,不但可以進行定長包裝,還可以進行色標包裝,切割精度足夠滿足目前大多數食品加工廠家的要求,得到了廣泛的使用。在激烈的市場競爭中,節約成本是很多制造商的選擇。
另外,在高端的包裝機方面,目前大多采用伺服控制器閉環控制。例如西門子SIMOTION 系統:通過運動控制器,不但可以直接利用系統的電子齒輪,電子凸輪等工藝模塊進行控制,而且還具有疊加軸,虛軸等功能,系統的動態性能更高,定位精度更準確。